|
查层补孔现场。 黄永章 摄 |
本报讯 (特约记者 刘娟 通讯员 黄永章) “自实施查层补孔措施后,长关井高桥46-66井日增气3.55万立方米,当年累计增气472万立方米,增产639万立方米,以前的‘鸡肋井’变成了‘香饽饽’。”5月9日,长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组副经理王志刚说。
鄂尔多斯盆地油气资源丰富,但经过多年开发,气井自然递减加快、井筒故障、地面不配套等问题日益凸显,严重影响气区的开发质量和效益。为提高资源利用率,长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组聚焦“复产增气、控制递减”这个工作重心,将储层挖潜技术作为低产低效井的治理“良方”,积极寻找未经开发的、含气显示较好的层位或层段,充分挖掘原生产层的潜能,通过查层补孔、桥塞投捞、下古储层深度解堵及上古储层解堵改造等技术应用,为低产低效井挖潜提供强力支撑。
长庆天然气储层为典型的“三低”气藏,非均质性强,个别产层能量枯竭,老层结垢堵塞严重,气水分布复杂。千口气井评价挖潜工程项目组充分发挥查层补孔的“慧眼”作用,深化地质研究,结合不同区块不同层位储层物性特征及改造增产机理,从“提高缝长、适度导流、优化返排”出发,对压裂施工关键参数进行优化,提升措施效果。同时,优选新层进行补孔,对剩余潜力较大的原生产层位重复改造,提高措施单井产量和储量动用程度。对原解释含气层和气水层进行二次精细解释,重新细化建立测井解释图版并调整部分老区测井解释下限标准。
在深化实施查层补孔技术的同时,项目组还通过桥塞打捞释放潜力层产能、投放新桥塞封堵高产液或高含硫层的方式,恢复气井生产;通过持续深化认识气井堵塞机理,对下古储层井段采用高压气举补能+分级注入药剂复合解堵工艺重建储层渗流通道,对上古储层井段采用储层解水锁+高效排液复合解堵工艺实现近井储层渗流通道的快速恢复,让低产低效井重新焕发活力。
4年来,长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组应用储层挖潜技术累计复产气井655口,日均增气0.82万立方米,累计增气22.4亿立方米,全面助推低产低效井“华丽转身”,为油田高质量发展作出了积极贡献。
|